Automação
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Docente Alexandre Guimarães Lima Discentes: CÉSAR ALEXANDRE, DIONIS BARBOSA, FELIPE FIGUEIREDO, JOSEMAR LUNARES, MARCELO ALENCAR.
TRABALHO DE AUTOMAÇÃO PLANTA PILOTO DE MALHARIA
Observando o funcionamento de alguns equipamentos na fábrica, encontramos uma máquina bem interessante, e ao analisarmos a máquina, observamos algumas oportunidades de aplicação da automação utilizando tecnologia eletropneumática. Vamos agora entender um pouca dessa ideia.
TRABALHO DE AUTOMAÇÃO
Máquina de estudo
Layout frontal da máquina
Sensores de segurança
A nossa ideia é instalar sensores para bloquear o funcionamento quando houver a necessidade de abrirem as portas para acesso ao interior da máquina, pois há relatos de acidentes de trabalho, ocasionado por falta de segurança, essa tecnologia vem pra facilitar a proteção do usuário.
Visão frontal do ponto onde iremos inserir um sensor normalmente fechado, para impedir o funcionamento Da máquina quando a porta precisar abrir.
Visão frontal de local definido para instalação do sensor
Ponto com a simulação do sensor instalado
Agora vamos automatizar o processo da máquina, verificamos a oportunidade de instalar um sensor para delimitar a quantidade de tecido no rolo, com esse novo procedimento, a máquina para o processo quando cumprir sua rotina.
Simulação do sensor instalado
Nosso próximo implemento, surge da necessidade do tecido ser cortado no final do processo
Simulação da instalação do sensor e do trilho com lâmina de corte
Agora vamos tratar da automação para retirada do rolo no final do processo
Ponto de vista da peça a ser substituída por uma haste móvel automatizada por atuadores pneumático.
Aproveitando mais uma oportunidade, decidimos automatizar também o recolhimento do rolo com o tecido finalizado, decidimos por utilizar uma bandeja de recolhimento que possibilita uma melhor estocagem e facilita o transporte.